余朝陽 (廣東省公路工程質(zhì)量監(jiān)測站 廣州 510510)
黃曉暉 (廣州市番禺區(qū)園林市政管理局 廣州 511400)
摘 要 通過對市橋大橋的外觀檢查、承載力試驗,發(fā)現(xiàn)該橋存在的問題后,針對這些問題進(jìn)行維修加固設(shè)計,使該橋能安全、長久地為交通服務(wù),也可對舊橋的檢驗及加固積累了一些可供參考的經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞 檢查 靜載試驗 加固設(shè)計
市橋大橋位于廣州市番禺區(qū)市橋鎮(zhèn)內(nèi),該橋修建于1979年,設(shè)計荷載為汽-15,掛-80。該橋主橋上部結(jié)構(gòu)為普通鋼筋混凝土懸臂式T梁,下部結(jié)構(gòu)為柔性薄壁式橋墩。橋跨組合為7×10+10.06+21+29+34+29+21+10.06+7×10m,橋面凈寬為7.27+2×1.8m,為保證該橋運營的安全性及長久性,特對該橋進(jìn)行全面檢驗及維修加固。
1 外觀檢查情況
該橋除按規(guī)范要求對橋面系、墩柱、引橋主梁等進(jìn)行外觀檢查外,還利用橋梁查車對主橋9個斷面進(jìn)行直接檢查。
檢查結(jié)論為:
。1)該橋結(jié)構(gòu)尺寸與原設(shè)計基本一致,符合設(shè)計要求。
(2)橋面鋪裝主瀝青砂鋪裝,裂縫多、裂縫多、碎裂及擁包嚴(yán)重,以致于A、D、F、H等處主梁漏水嚴(yán)重,支座銹蝕嚴(yán)重。
。3)伸縮縫寬不等,大部分較原設(shè)計寬,這主要是受檢查時正值冬季、氣溫較低影響,也與混凝土長期徐變有關(guān)。
。4)全掛梁滑動支座偏離原位置較大(最大達(dá)12cm),與鋼板表面生銹、鋼板被雜物阻塞等有關(guān),支座已無法滑動。
。5)結(jié)構(gòu)主要部位裂縫較多且寬,特別在截面B年,最大裂縫寬0.6mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過《規(guī)范》允許規(guī)定。北1、北2、南1、南2墩頂處,懸臂梁根部裂縫也較明顯,數(shù)量較多,且貫通翼板,說明該處受較大負(fù)彎矩影響。
(6)墩臺身狀況較好,無發(fā)現(xiàn)明顯裂縫、混凝土剝落或破損壞現(xiàn)象。
2 靜載試驗情況
根據(jù)該橋的結(jié)構(gòu)驗算及檢查情況,其承載力試驗分析兩個工況進(jìn)行,分別對懸臂梁中部及根部進(jìn)行檢驗。工況一以長懸臂中部短懸臂根部負(fù)彎矩設(shè)計值為控制,試驗加載效應(yīng)達(dá)83.6%(試驗彎矩值為:-4951.91KN·M)。
試驗過程中對各主要控制斷面進(jìn)行了撓度、應(yīng)變及裂縫觀測,試驗結(jié)果如下:
。1)滿載時各測點撓度值與理論計算值較接近,滿足規(guī)范要求。
。2)滿載時懸臂梁中部橫向應(yīng)變分配規(guī)律性稍差,局部有突變現(xiàn)象,說明橫向聯(lián)系差,但實測平均值小于理論計算值,說明總體效應(yīng)尚能滿足要求。
。3)裂縫寬度在荷載作用下有發(fā)展,而且寬度超過規(guī)范要求,卸載后能恢復(fù)原狀。
根據(jù)試驗結(jié)果分析,該橋承載力基本能滿足原設(shè)計荷載要求。
3 維修加固設(shè)計
根據(jù)對該橋的檢查試驗結(jié)果,決定在不提高原設(shè)計承載能力情況下,對該橋進(jìn)行維修、加固,主要從以下幾方面進(jìn)行。
3.1 更換主跨掛梁支座
從檢查中發(fā)現(xiàn),主跨掛梁支座(活動支座)偏位嚴(yán)重,最大偏位達(dá)12cm,鋼核支座已滑動至梁端縫隙邊,所以將掛梁全部支座更換為橡膠支座。更換支座時須將全掛梁頂升。
施工順序如下:
。1)鑿除掛梁部分橋面鋪裝、內(nèi)側(cè)緣石、人行道板,并鑿除翼板吊孔處的混凝土。
。2)根據(jù)掛梁頂升設(shè)備設(shè)計圖的尺寸,確定頂升支點,裝好貝雷架、施工掛籃、工作平臺、吊帶等。
。3)頂升設(shè)備準(zhǔn)備好并測試安全后,可進(jìn)行頂升。頂升分2次進(jìn)行,每次頂一邊,共升5cm,每頂升1cm便進(jìn)行千斤頂高度調(diào)整,令所有千斤頂達(dá)到同步,項升完成一邊后,再頂升另一邊,步驟相同。
(4)項升完畢后,直接更換支座,最后卸除頂升架。
3.2 橋面系維修、加固
要檢查中發(fā)現(xiàn),橋面鋪裝裂縫多、破碎及擁包嚴(yán)重,導(dǎo)致主梁支座受水蝕影響嚴(yán)重,故對橋面鋪裝進(jìn)行重鋪。為減少該橋負(fù)荷,應(yīng)先鑿除原12.5cm厚素混凝土及后加鋪的5cm厚瀝青砂,然后改鋪16cm(平均厚)的鋼筋混凝土鋪裝層,并在懸臂負(fù)彎矩區(qū)增加Φ22螺紋鋼(間距由20cm改為10cm)以增強(qiáng)抵抗能力。
3.3 主梁裂縫修補
鑒于該橋懸臂梁中部、根部裂縫多且寬(最大達(dá)0.6mm),已超過規(guī)范要求,故有必要對各主要部位的裂縫進(jìn)行修補,方法如下:
3.3.1對懸臂梁根部、長懸臂中部進(jìn)行粘貼鋼板處理。
粘貼步驟:
。1)將粘貼處裂縫灌壓環(huán)氧樹脂清漿;
(2)將粘貼鋼板位置混凝土鑿毛,深度約1cm,并根據(jù)鋼板粘貼位置,確定鋼板上螺栓孔的位置后,將鋼板鉆孔,螺栓位置就避開主梁鋼筋,間距為30~40cm,兩端的螺栓孔離鋼板端不大于10cm,螺栓孔直徑14mm。
(3)預(yù)埋加壓螺栓:先埋好鋼板最上端的一個螺栓,掛上鋼板,然后鋼板上已鉆孔的位置,確定其他螺栓孔,孔深度不小于6cm,再用環(huán)氧樹脂砂漿埋好螺栓。
。4)粘貼鋼板:粘貼前,應(yīng)清除鋼板上的鐵銹、油污,用丙酮清洗干凈,粘貼時,先在混凝土表面刷一層環(huán)氧砂漿(砂粒直徑應(yīng)小于0.6mm),砂漿刷好后,貼上鋼板,交替擰緊加固螺栓,同時不斷敲打鋼板,使鋼板粘貼緊密。
3.3.2 對主橋主梁橫隔梁裂縫的處理,采用直接對混凝土及鋼筋生銹處理后用玻璃布封閉的方法。
4 加固效果
在該橋維修加固后1年,我們對該橋進(jìn)行1次全面檢查,發(fā)現(xiàn)原懸臂梁中部、根部未發(fā)現(xiàn)裂縫(在貼完鋼板后對混凝土表面進(jìn)行粉刷),說明粘貼鋼板能完全控制裂縫的出現(xiàn)及發(fā)展,伸縮縫也保持較好工作狀態(tài)。在全掛梁處未感覺到汽車通過時較高頻的激振,說明更換橡膠支座后也起到了較好效果,對該橋長期及安全運營起到了保證。
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廣州黃洲大橋引道工程特殊土路基加固處理實例
文章來源:加固改造網(wǎng) 添加人:admin 添加時間:2010-9-2 10:10:46
1 概述
廣州黃洲大橋,是位于廣州城區(qū)中心跨越珠江的V型剛構(gòu)連續(xù)組合箱梁之特大型橋梁,其南北連接引道(K0+000—K0+850和K1+820—K2+605)共計長1635m范圍,全部為需要進(jìn)行特殊加固處理的軟彈土路基。路基填土高度為0—1.73m,部分路段挖土深0.35m。路基上部分為素填土,中部為海相中砂、粉砂且局部夾雜腐植土,下部埋深4.53—10.42m范圍是海相淤泥質(zhì)土,以睛為亞粘土、亞粘土。
本工作是城區(qū)開放式快速主干線,設(shè)計車速60km/h,設(shè)計荷載為汽車超-20級,驗算荷載掛車-120,標(biāo)準(zhǔn)軸載BZZ-100,路面設(shè)計年限15。要求采用重型擊實試驗嚴(yán)格控制壓實度。由于是廣州市政府重點工程,工期十分緊奏。另外地城區(qū)中心的珠江邊畔施工,碎石等地材水運便利,但環(huán)保問題應(yīng)當(dāng)引起重視。道路施工前必須進(jìn)行軟土路基的特殊加固處理。
2 實施方案比選
根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)情況,考慮其他同類工程的成功經(jīng)驗,結(jié)合工期、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保等因素,共提出砂樁、粉噴樁和振中碎石樁三種比選方案,全面考慮,綜合比較,以期采用最佳方案。
砂樁對于松散砂土加固,能夠起到擠密、排水、增加砂土抗液化能力的作用,對于主要為軟弱粘性土的軟土地基,由于粘性土的滲透性較小,靈敏度又大,使用砂樁,成樁過程中擠密效果不是很理想,甚至有可能破壞原土天然結(jié)構(gòu),降低抗剪強(qiáng)度,如果不預(yù)壓,施工后仍會有較大沉降,而快速城市道路基對沉降要求很嚴(yán)格,顯然本項目采用砂樁不合理。
振沖碎石樁和粉噴樁,作為比較有效比較成熟的加固飽和粘土的常用方法,在廣州地區(qū)普通使用,各有其優(yōu)缺點。粉噴樁將固化劑和原地基軟土就地攪拌混合,因而最大限度地利用了原土,并且施工時無震動,無噪聲音,無污染,比羅適合在市區(qū)和密集建筑群中實施,同時也比較符合國家環(huán)保法規(guī)要求。但是其設(shè)備龐大,施工工藝復(fù)雜,質(zhì)量控制難度大,成本造價較高,特別是不利于趕工期。
相比而言,振沖碎石樁施工機(jī)具簡單,操作方便,施工速度快,所用碎石成本低廉,可以根據(jù)需要“遍地開花”同時實施。不足之處是,施工會排放大量污水、污泥造成環(huán)境污染。考慮橋址兩端淤泥和淤泥質(zhì)土強(qiáng)度差異較大,標(biāo)貫擊數(shù)為1—6,碎石樁正好可以起到置換作用。盡管由于振動、擠壓和擾動等原因,會導(dǎo)致加固初期原地基土的強(qiáng)度降低,但是制樁完后,地基土結(jié)構(gòu)強(qiáng)度將逐漸提高,達(dá)到理想加固效果。
通過全面綜合比較,不難看出振沖碎石樁有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和技術(shù)優(yōu)勢,尤其能滿足工期要求,因此本工程全部采用振沖碎石樁施工方案。樁徑為Ф800mm,呈現(xiàn)梅花狀等邊三角形布置,樁間距1.8m.樁長穿過軟弱土層,樁底置于持力層內(nèi)0.3—0.5m.
3 施工要求和技術(shù)措施
采用30臺30kwZCQ—30型振沖器,南北引道分別從兩端向中間平行推進(jìn),嚴(yán)格按
照如下程序進(jìn)行:整平地面—振沖器就位對中—成孔—清孔—加料振密—關(guān)機(jī)停
止—振沖器就位。振沖器噴水中心偏聽偏差小于50mm,水壓控制為
400—600Kpa,密實電流50A以上,填料理論孔體充盈系數(shù)β為1.2---1.5。必須
完全滿足密實電流、填料量和留振時間三方面規(guī)定,尤應(yīng)保證樁底頂質(zhì)量。
碎石必須是不風(fēng)化石塊,料徑20---80mm,含泥量小于5%,碎石墊層厚0.5m,
污水污泥應(yīng)當(dāng)及時處理,盡量減小環(huán)境污染。
4 質(zhì)量檢驗和沉降觀測
施工時隨時對樁數(shù)、孔徑、填料量、制樁時間,以及成孔電流、密實電流和留振
時間進(jìn)行嚴(yán)格檢查監(jiān)督,施工完成一個月以后再通過載荷試驗和動力觸探手段,
檢測單樁復(fù)合地基載力。具體方法是,每200—400根樁隨機(jī)抽取一根,總數(shù)不
小于3根,抽樣須有代表性。樁位水平偏差小于15cm,樁經(jīng)、樁長和碎石量均
大于干設(shè)計要求,垂直度偏差小于1.5%。
施工中對道路外緣進(jìn)行沉降觀測,工程竣工后,再進(jìn)行沉降和側(cè)向位移觀測,每
段選擇6個長期觀測點,觀察其總沉降量是否小于設(shè)計值,以檢驗最終的實際加
固效果。
檢測結(jié)果表明,經(jīng)過振沖碎石樁加固處理后,復(fù)合地基承載力最低值達(dá)到
149.8Kpa,最終沉降最為9.7cm。質(zhì)量檢驗和沉降觀測結(jié)果符合設(shè)計和規(guī)范要求
指標(biāo),加固效果甚為理想。
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